中科炼化炔烃尾气加氢装置一次开车成功,预计年增效益超千万元

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近日,中科炼化炔烃尾气加氢装置一次开车成功,顺利产出合格加氢碳四产品,产品各项性能指标均达到设计要求。该装置每年可处理炔烃尾气1.5万吨,预计年可直接增加经济效益超千万元,为企业延伸碳四产业链、提升资源综合利用率,从而实现经济效益与环保效益双提升。

该装置以中科炼化现有的15万吨/年丁二烯抽提装置的碳四炔烃和脱重塔塔釜碳四为原料,生产富1,3-丁二烯或富烷烃碳四产品,具备选择性加氢和全加氢两个生产工况。其中,选择性加氢工艺采用镍(Ni)系催化剂,将低价值的炔烃尾气选择加氢生成高附加值的1,3丁二烯,具有高转化率和高选择性特点。全加氢工艺则将碳四不饱和烃大部分加氢生成优质的乙烯裂解原料——正丁烷,三烯收率可达55%~60%,真正实现了“变废为宝”。

项目建设创新采用E+P+C自主管控模式替代传统EPC总承包模式,管理团队深度介入设计、采购、施工全流程,既有效缩短建设周期,又充分满足装置个性化建设需求。构建设计、施工、监理等单位构建“四方联动”责任体系,倒排工期、挂图作战,通过优化工序、分散作业面,实现流水线安装与多点同步施工,累计完成设备安装48台套、管线焊接3万吋。技术人员、班组人员与施工单位同步开展“三查四定”,推动建成中交与试产投产无缝衔接,确保施工零事故、质量零缺陷。试车阶段,技术人员通宵值守,严格按照气密置换、催化剂活化、系统联动的标准流程稳步推进,引碳四进料后仅用36小时打通全流程,实现一次开车成功。

南方+记者 刘栋铭

通讯员 吴金梅 王冰恩 李一菲

编辑 邓安祺
校对 梁飞飞
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